项目来源:西南铝业(集团)有限责任公司
技术概述
125MN挤压机作为目前我国吨位最大的挤压机,上世纪六十年代末开工建设,设备运行近40年,为我国国防工业及重型机械制造业发挥了巨大作用。挤压机自投产以来,一直高强度满负荷运转,造成机体磨损严重。加之于挤压机地基下沉等原因,各活动横梁偏离初始的挤压中心,造成不对中,特别是在挤压管材产品时,产品合格率低,给企业造成了较大的经济损失。
以往在调节挤压机中心的过程中,是通过人工反复测量,计算挤压机各部位偏差,然后通过调整垫片来完成挤压机调整对中,或者通过观察试挤压产品的质量情况,凭经验进行调整。这些方法工作量大、检测精度低、缺乏科学性,且不能实现在线测量,难以满足现代化生产的需要。为提高挤压中心在线检测效率和检验精度,提升设备的自动化水平,有必要设计挤压机中心在线检测系统,弃传统的机械人工册来那个方法,采用先进、更加有效地检测手段,实现挤压机挤压中心在线检测。
检测系统采用激光技术和USB接口摄像机,以图像处理技术为检测手段,分析激光光斑的位置变化来动态跟踪挤压机各活动部件的中心位置,实现挤压中心的在线检测。该系统已成功应用于125MN 挤压机。
技术特点
(1)设计的检测系统,实现了高精度,大范围的位移测量;
(2)利用激光-图像处理技术,实现了多个活动部件的同时在线检测;
(3)研制的系统,具有成本低,结构简单的特点;
(4)监测距离远,挤压机的本体就长达29m。
应用预测
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